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鋁壓鑄件內(nèi)部縮孔的分析及對策

楊興國 發(fā)表于2023/11/28 22:09:47 鋁合金壓鑄件縮孔分析及對策

縮孔是鋁合金壓鑄件常見的內(nèi)部缺陷, 而壓鑄件一般允許存在少量縮孔, 但是出現(xiàn)在產(chǎn)品的重要部位時 (如精加工面、高壓油道附近、密封表面等),會影響其使用性能,嚴重時直接導(dǎo)致鑄件報廢。據(jù)統(tǒng)計,某企業(yè)2016年某款125摩托車左曲軸箱體A面LD68孔因鑄造縮孔引起的不良率為0.12%,遠超企業(yè)對鑄件單項缺陷不良率的目標值。而且,該孔位于潤滑油道附近, 極易引起壓檢不良、漏油等一系列問題,因此必須嚴格控制。該壓鑄件材質(zhì)為ADC11鋁合金,主要成分見表1。通過光譜儀檢測鋁液及鑄件成分, 發(fā)現(xiàn)合金元素含量均在標準范圍之內(nèi)。另外,利用K模進行鋁液含渣量檢測,發(fā)現(xiàn)其也在合格范圍內(nèi)。因此,基本可以排除鋁液成分超標及含渣量異常這兩個影響因素。

本課題從鋁合金壓鑄件縮孔、縮松產(chǎn)生機理出發(fā),結(jié)合實際的鑄造生產(chǎn)條件 (如工藝參數(shù)、模具溫度、壓射機構(gòu)及附屬設(shè)備) 及壓鑄件縮孔的表現(xiàn)形態(tài),尋找引起鑄件縮孔的原因,從而制定相應(yīng)的對策,成功降低了鑄件的縮孔不良率。

圖文結(jié)果

表1 鋁合金ADC11的化學(xué)成分(%)

圖1 LD68曲軸箱壓鑄件的孔縮孔特征

針對A類縮孔主要分析鋁液凝固時的補縮特性,從工藝參數(shù)和模具設(shè)計兩方面著手。工藝參數(shù):壓力為67MPa;料餅厚度為25mm;澆注量為3.65kg,均在工藝要求范圍內(nèi),并且保持穩(wěn)定,基本排除由工藝參數(shù)不適當而引起鑄件縮孔的可能性。然后,對出現(xiàn)A類縮孔的模具對澆口尺寸進行測量,平均厚度為2.85mm,與設(shè)計值基本相符。采用熱成像儀測量模具LD68孔銷子及附近開模溫度,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域平均溫度為300℃左右, 銷子頭部(對應(yīng)縮孔底部)最高溫度達到320℃,噴涂脫模劑后平均模溫為230℃。分析發(fā)現(xiàn),LD68孔銷子較長,頭部直徑較小,無法布置冷卻水管,并且該處鑄件形狀復(fù)雜,極易形成熱節(jié),導(dǎo)致該處模溫較高,是鋁液最后凝固區(qū)域。因此,A類縮孔確定為局部模溫過高所致,后期的對策主要考慮如何降低模具銷子溫度。

圖2 脫模劑噴涂裝置改進前后效果

圖3 模具定模型腔

圖4 定模型芯冷卻水布局

相對于A類縮孔,B類縮孔情況相對復(fù)雜一些。B類縮孔在孔周圍均出現(xiàn)類似沖頭油燒結(jié)物等雜質(zhì),且形態(tài)基本一致。初步認為是由于沖頭油滴被包裹在鋁液中形成不完全燃燒產(chǎn)物所致。這種燒結(jié)物往往表面積較大,引起較大的區(qū)域缺陷,而且有較大的硬度,加工時易損壞刀具。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),鑄造時用于潤滑的沖頭油采用滴注的方式加在料筒里,由于沖頭油粘度較大,流動性差,只能在小范圍內(nèi)形成潤滑油膜,多數(shù)沖頭油被澆注的鋁液點燃形成不完全燃燒產(chǎn)物,隨鋁液一起填充到模具型腔中。由于沖頭油燃燒物在鋁液中位置的隨機性,導(dǎo)致了出現(xiàn)B類縮孔的位置不確定。因此,對于B類縮孔,主要從控制沖頭油不被鋁液包裹這方面考慮。

從鋁合金壓鑄件縮孔的形成機理出發(fā),發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致LD68孔縮孔的主要因素是局部模溫過高導(dǎo)致鋁液補縮不足和沖頭油燃燒物包裹。針對兩種縮孔類型,分別制定相應(yīng)的改善措施,即形成合理的模溫梯度和減少沖頭油用量及變更其供給方式,取得了良好的改善效果。

本文作者

楊興國
重慶工商職業(yè)學(xué)院智能制造與汽車學(xué)院
本文來源:特種鑄造及有色合金雜志

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