![]() 壓鑄模具溫度與產(chǎn)品氣縮孔的案例分析 重慶瑞通精工科技股份有限公司 許蘭波 汪松 關(guān)鍵詞:氣縮孔,溫度,缺陷轉(zhuǎn)移 摘要:汽車自動(dòng)變速器上應(yīng)用的鋁合金液壓閥體產(chǎn)品,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,油路筋骨曲折,且壁厚差異大,壓鑄工藝性差,極易形成困氣,縮松缺陷,從而給模具方案設(shè)計(jì),壓鑄生產(chǎn)過程的管控帶來極大的挑戰(zhàn)。 前言 我司某款液壓閥體產(chǎn)品不良率居高不下,不合格品達(dá)50%。其報(bào)廢的主要原因就是機(jī)加工后暴露產(chǎn)品內(nèi)部氣縮孔缺陷。本文從多個(gè)維度闡述氣縮孔形成的機(jī)理,巧妙應(yīng)用冷卻水控制模溫,轉(zhuǎn)移缺陷,提升產(chǎn)品合格率。
1.產(chǎn)品特征 2.缺陷位置:軸承孔底部,見“圖一”; 3.產(chǎn)品不良率:47.5%,不良原因:氣縮孔。
圖一 軸承孔固定缺陷區(qū)域 01.缺陷形成機(jī)理分析 通過產(chǎn)品三維與缺陷產(chǎn)品實(shí)物剖切發(fā)現(xiàn),軸承孔缺陷位置壁厚明顯較其它部位厚大。結(jié)合模流軟件分析料液追蹤,溫度,折疊氧化物以及含氣量結(jié)果顯示,軸承孔存在兩股金屬流交匯填充現(xiàn)象,且區(qū)域熱容量大,屬于最后凝固的部位。在凝固過程中,金屬液由液態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài),產(chǎn)生體積收縮,該區(qū)域殘留氣體被吸入收縮空腔。而其它壁薄區(qū)域優(yōu)先凝固,使填充補(bǔ)縮通道堵塞,故形成氣縮孔缺陷。見“圖二”
圖二 模流軟件分析視圖 A:料液追蹤;B:溫度;C:折疊氧化物;D:含氣量 02.改善方案及驗(yàn)證 經(jīng)過上述缺陷形成機(jī)理分析,當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已無法實(shí)施優(yōu)化。本著改善對(duì)策由易到難的解決思路,首先從工藝上嘗試改善,逐步調(diào)整軸承孔厚大部位模溫,使軸承孔缺陷區(qū)凝固順序發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)缺陷轉(zhuǎn)移,機(jī)加不暴露缺陷(產(chǎn)品內(nèi)部缺陷存在,但不影響產(chǎn)品性能)。由此,針對(duì)軸承孔厚大區(qū)域進(jìn)行四次溫度調(diào)整,并在其它工藝條件不變的條件下開展以下實(shí)驗(yàn): 1.關(guān)閉軸承孔點(diǎn)冷并減少噴涂量,使其溫度處于220℃-240℃之間; 2.關(guān)閉軸承孔點(diǎn)冷并增加噴涂量,使其溫度處于190℃-210℃之間; 3.啟用軸承孔點(diǎn)冷,通過增加點(diǎn)冷通水時(shí)間,使其溫度處于150℃-170℃之間; 4.軸承孔冷卻水改為長通,溫度處于90-110之間;見“圖三”
圖三 調(diào)整軸承孔區(qū)域溫度 A:標(biāo)定220.3℃;B:標(biāo)定201.2℃;C:標(biāo)定153.2℃;D:標(biāo)定105.2℃ 每次溫度調(diào)整后,采用熱成像儀測(cè)量確認(rèn),在達(dá)到需求溫度情況下各生產(chǎn)100件,同步探傷確認(rèn)軸承孔區(qū)域缺陷變化,分別進(jìn)行加工驗(yàn)證,并在合格品中隨機(jī)抽取進(jìn)行剖切,確認(rèn)缺陷離加工面深度,見“表一”與“圖四”,“圖五”。
表一 模溫調(diào)整驗(yàn)證結(jié)果
圖四 軸承孔底部孔缺陷轉(zhuǎn)移至側(cè)壁
圖五 軸承孔側(cè)向剖切實(shí)物圖 03.結(jié)論 通過以上4次溫度調(diào)整驗(yàn)證,鎖定了該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,后續(xù)在固化工藝條件下生產(chǎn),軸承孔底部均未發(fā)現(xiàn)氣縮孔加工暴露,產(chǎn)品整體合格率穩(wěn)定在95%以上。 綜合上述驗(yàn)證,調(diào)整模具局部溫度可以有效轉(zhuǎn)移氣縮孔并縮小缺陷,使其在機(jī)加工時(shí)不暴露,從而有效提高產(chǎn)品合格率,降低生產(chǎn)制作成本。
本文輔導(dǎo):葉立 |